新高焦化:“小改造”撬动生产效能 “大提升”

更新时间:2025-05-19 16:09:57

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作者:管理员

日前,新高焦化备煤车间通过 “党建 + 技术创新”融合模式,成功破解了汽车卸煤效率瓶颈,每小时卸煤量从 10 车提升至 14-15 车,效率提升了 40%。

作为焦炭生产的 “第一车间”,备煤车间承担着核心的卸煤任务。随着公司产能逐步提升,汽车卸煤工序逐渐成为生产梗阻点:受煤坑频繁出现堵煤、卸煤外溢等问题,每卸 3-4 车就需人工捅仓,每 5-6 车约产生 1 吨煤溢出。岗位工人疲于清理,汽车司机排队等待,严重影响生产效率。岗位工周武山无奈说:“每天最愁的就是汽车卸煤,又慢又累。”

面对此困局,备煤车间党员突击队迅速响应,联合技术骨干和党员组成专项攻关小组。支部书记与设备技师带头扎根现场,连续多日蹲点观察,详细记录卸煤流程中的每个细节,通过 10 余次模拟实验,深入剖析堵煤和外溢根源。经集体研讨,团队提出 “双管齐下” 改进方案:在受煤坑水泥梁加装 1.5 米长倒 “V” 字形尖端顶钢构,改变煤流轨迹;在卸煤坑边缘增设 1.7 米长、800 毫米宽的不锈钢板,不仅起到了拦截作用,还使下料更顺畅,不会像之前那样因水泥仓壁容易卡煤而导致外溢。

改造前

图片图片

改造后


为确保方案科学可行,技术骨干熊昌森连续驻守现场采集数据,党员肖红忠主动承担最脏最累的调试工作。经过反复实验和参数调整,加装倒 “V” 字形尖端顶后,堵煤现象彻底消除,卸煤效率提升至每小时12车;不锈钢板投入使用后,外溢问题得到根治,卸煤效率进一步提升至14-15车。此次技术改造实现了多重效益,月均节省设备运行时间超10小时,岗位工人清理工作量减少 50% 以上,劳动强度显著降低。周武山欣喜地表示:“现在卸煤就像 开了加速器 ,司机排队少了,大家干劲更足了!” 据测算,煤炭外溢的减少每年可为企业节约资源成本超 20 万元,成为企业降本增效的直接增长点。