新高焦化现有的煤气流量计是商业计量器具,每年都需送到专业检测机构进行仪表检定,合格后才具有计量结算资格。由于该公司生产特殊性,一直无法停产校验。长期运行下,流量计节流元件存在磨损,影响计量准确性。
针对此项问题,该公司工程装备部以“揭榜挂帅”专项行动为契机,主动揭榜、攻坚克难。支部书记、主任甘毅华带领党员、二级主管胡翔,仪表班班长涂斌峰以及部门仪表工程师周斌华和青年技术能手刘昱,组成了“优化煤气流量计改造”项目技术的攻关团队。为了尽快解决因流量计节流元件磨损导致的计量误差,甘毅华与团队技术骨干们,经常不分白天黑夜来到外供用气管道进行现场调研查看,反复讨论、分析、修改、尝试技改方案。经过1个月的研究分析、实地探索和实践测验,该团队于4月底制定出了“优化煤气流量计改造”项目技改方案,有效地摸索出一条“新路”。
在技改过程中,小组成员分批次逐个针对5条外供用气户的管道管径不同,持续用气等问题,采取重新计算选型,逐步更换相应的配套旁通,并将以往使用的孔板类、V锥类流量计替换为插入式流量计。最终,项目至5月已经完成管道安装,流量计安装调试,数据接入中控系统,经过两周的试运行,解决了流量计损坏隐患,降低了因精度不稳定带来的计量影响。
据了解,优化改造后的计量设备及计量方式,不但进一步提高了煤气计量精度,减少气量损失,完成了国家计量规范和对流量计进行校验的要求,还使公司在与客户用气协调计量结算洽谈时赢得了话语权,占据了对外销煤气时对计量数据的主导地位。“优化煤气流量计改造”项目的成功技改,每月可为公司增收近30万元。